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艾默生TD3300變頻器在表面處理生產線中的應用

艾默生TD3300變頻器在表面處理生產線中的應用

2012/1/18 9:30:17

1 引言     表面處理生產線是對布匹、廣告紙等材料表面涂一層特殊的化學材料的過程,是個張力控制過程。本方案采用速度模式下的張力閉環控制,為矢量變頻器普通速度模式下作pid閉環控制,頻率指令由pid輸出調節量和同步匹配指令疊加構成,在此方案中,避免了因轉矩變化范圍過大而無法控制的局面,同時,由于頻率指令由同步匹配指令和pid調節輸出疊加,可以減少pid的調節量。實踐證明,本方案是成功的。

2 初始方案介紹     表面處理生產線是對布匹、廣告紙等材料表面涂一層特殊的化學材料的過程,整條生產線使用的都是艾默生的td3000系列變頻器,在生產線的最后環節收卷-,使用的是艾默生td3300變頻器。生產線的后半段環節工藝圖(牽引三和收卷一、二)如圖1所示。

            圖1 表面處理生產線示意圖

(1)牽引三的變頻器為td3000 5.5kw,控制4kw電機,減速比為35,牽引輥為300mm; (2)收卷一、二為td3300 11kw變頻器,控制11kw電機,電機額定轉矩為70n.m,ie=24.8a,兩臺收卷電機輪流工作。 (3)收卷條件      卷徑變化范圍:216~1500mm;      張力變化:200n~1800n;      減速比:43。      按照以上要求,計算出收卷時需要最小轉矩為:      tmin =dmin×fmin/(i×1000)      =216×200÷43÷1000=1      變頻器輸出轉矩為:1/70=1.45%      最大時變頻器輸出轉矩與額定轉矩之比為:      tmax=dmax×fmax/i/tn=89.7%;     按照計算出來的轉矩變化,范圍大,而且在最小轉矩時,所需轉矩太小,而td3300變頻器,作開環張力控制時,實際上是轉矩控制,轉矩控制的精度比矢量變頻器的速度控制要低得多,對變頻器要求轉矩最小輸出達到10%以上,而且要求tmax/tmin最好小于7,從這一方面考慮,使用開環張力控制很難實現這種工況下的控制。綜合分析現場的工況,因無法實現轉矩控制,由于還裝有一個張力傳感器,可以考慮作速度模式下的張力閉環控制。 3 方案修改

(1)修改后的方案圖      修改后的方案如圖2所示。

            圖2 修改后的方案

    速度模式下的張力閉環控制,為矢量變頻器普通速度模式下作pid閉環控制,頻率指令由pid輸出調節量和同步匹配指令疊加構成,在此方案中,避免了因轉矩變化范圍過大而無法控制的局面,同時,由于頻率指令由同步匹配指令和pid調節輸出疊加,可以減少pid的調節量。 (2)同步匹配頻率指令的計算方程式      f=(v×p×i)/(d×π)      v —材料線速度;      p —電機極對數;      i —機械傳動比;      d —卷筒的卷徑。 (3)變頻器的運行頻率      f1=f+δf      δf—pid調節輸出量。 (4)卷徑計算:厚度積分法     根據材料的厚度按照卷筒旋轉的圈數進行卷徑累加(收卷)或遞減(放卷),因每層只有一圈,設定每層圈數為1,計圈的方法通過編碼器(pg)獲得,材料變化時,通過總線通訊由觸摸屏直接修改材料厚度參數。 (5)線速度信號      通過前級牽引艾默生td3000變頻器的ao1模擬端子輸出信號給艾默生td3300變頻器的ai2模擬輸入端子,調整ao1的增益和零偏,保證模擬量和線速度的對應關系。 4 調試過程 按照系統設計接線完畢后,開始調試過程。

(1)張力反饋裝置的調整      測試張力傳感器的曲線,在調整之前,其傳感器的輸出范圍0~2v,對應張力為0~2000n,考慮到其變化范圍太小,不好控制,聯系三菱公司的技術人員對傳感器做了一定的調整。主要是擴大輸出范圍為0~10v對應0~2000n。 (2)速度信號一致性的調整             計算最大線速度:             lmax =n×d×π/(i×60)             =1470×0.3×3.14/(35×60)=40m/s             艾默生td3300變頻器設置:             fc.03=40 m/s 最大線速度             艾默生td3000變頻器設置:             f6.08=0 運行頻率輸出;             f6.10=-1.00% ao1零偏;             f6.11=1.1 ao1增益。     適當調整艾默生td3000變頻器的ao1輸出零偏和增益,保證艾默生td3000變頻器運行在50hz時,其ao1端子輸出為20ma,通過艾默生td3300變頻器ai2顯示為10v,在零頻運行時,艾默生td3300顯示0v。由于考慮到系統需要進行點動控制(此時td3000不運行,只運行收卷變頻器),設置ao1輸出偏移-1.0%,使得在牽引三不運行的情況下,能保證收卷有較小的線速度輸入,在全線啟動前進行點動控制,將多余的布先卷起來。

(3)電機參數的自學習     系統中牽引、收卷變頻器都為高性能的矢量控制變頻器,為保證系統的控制精度和性能,在正常使用之前,要求要進行電機參數的自辨識,在做參數自辨識時,將電機所帶的減速箱脫離。自辨識前電機參數設定如表1所示。

在設定完電機參數后,設定f1.09=1,f1.10=1進行調諧,調諧結果如表2所示。

 f1.16/f1.03=35.8%,在范圍30%~50%以內,調諧結果正常。

(4)其他參數的設定      根據系統的方案,設定的參數如表(3~6)所示。基本參數設定如表3所示。

    設置加減速時間為1s,保證收卷變頻器能夠快速響應,及時跟蹤牽引變頻器的輸出。同時,設置牽引艾默生td3000變頻器的加減速時間為120s,使其變化比較緩慢,保證系統在加減速過程中的穩定性。張力控制參數設定如表4所示。

    變頻器工作在速度模式下的張力閉環控制,張力設定通過參數數字設定,也可以通過總線通訊由觸摸屏直接修改此參數值。卷徑來源采用厚度積分法,材料厚度為0.18mm,在后期根據材料的變化,再通過觸摸屏修改此參數。過程pid控制參數如表5所示。

            通訊參數如表6所示

    整個系統通過總線通訊控制,變頻器的起停信號、收卷之前的變頻器的頻率給定都由觸摸屏設定,ppo模式選擇為3。

(5)系統調試      在調試過程中,主要出現了兩個問題,困擾了很長時間: ● 設置參數后,在運行過程中,每隔一段時間(大約3min)就出現一次很大的波動,張力值設定由穩定的4v跳到在0v~10v之間波動。首先懷疑的是pi參數沒有調整好,反復地修改兩組pi參數,包括采樣時間ti、偏差極限,效果都不明顯,無法解決問題。接下來懷疑設備的機械問題,和信遠的朱工一起檢查設備的機械情況,看是否有機械上面的原因,導致運行過程中出現周期性的波動,結果也是一無所獲。后直接將采樣時間設定為0,再次運行時,周期性的波動完全消除,觀察了30min,系統都能穩定運行,證實此問題已經解決。設置為0代表的是實時采樣,系統響應的速度更快。 ● 在低速運行正常后,一到大卷徑高速階段,就出現了收卷跟不上牽引的情況,導致材料松下來。出現這一情況時,重點檢查了張力反饋、收卷變頻器的參數設定,發現轉矩限定設置為8%了,將此參數改為100%后正常。轉矩限定設定為10%,那么在變頻器運行到大卷徑高速段后,出現變頻器輸出轉矩到達限定值,無法滿足負載轉矩的需求,因而出現轉速跟蹤不上。而設定這一參數的原因是在開始試機時,為防止將布匹拉斷,而實際的輸出轉矩基本在5%以下,因而設定轉矩限定為10

 5 結束語     通過這一次的td3300調試,對艾默生td3300變頻器各種控制的原理和調試方法有了一個深刻的認識,對自己技術水平的提高起了很大的作用,同樣也對今后的調試工作有一個很好的指導作用。本方案在實際應用中取得了成功,為類似過程控制提供有益的經驗。

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王靜
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