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沙鋼寬厚板二車間預矯直機標定改造

沙鋼寬厚板二車間預矯直機標定改造

2011/12/4 22:53:11

1 預熱矯直機設備簡介:

1.1 機械設備部分:

        預矯機械設備由太重制造,中冶天工上海十三冶公司于20104月份安裝和調試。主要設備有:矯直輥一對、輥盒一對、四個壓下絲桿、平衡缸和提升缸、萬向軸、齒輪箱以及預矯液壓站等。

1.2電氣部分:

        預矯直機主要電氣設備位:移傳感器、壓力傳感器、壓下電機、主電機、換輥電機以及一套S7-300PLC6SE70系列傳動柜等。

1.3主要動作原理:

    根據預矯直機二級模型計算的輥縫,壓下電機動作通過齒輪箱和壓下絲桿把輥縫擺到設定值。

1.4主要技術參數:

最大矯直力:1000

矯直輥輥直徑:360MM

最大輥縫:300MM

允許矯直最大長度:46M

允許矯直最大厚度:60MM

入口出口矯直力差限:200

2 改造前標定和設備狀況:

預矯直機標定時先把標定板送入下工作輥上,架空在下工作輥上以后,打到手動區域模式往下降輥縫(標定板厚度60mm)降到62mm—65mm時,現場鉗液工需用塞尺測量四個角的輥縫,然后通過多次反復地壓下單動來調整預矯輥縫,直至入口和出口的兩側調平,要求傳動側和操作側偏差不大于0.2mm,入口和出口偏差不大于2mm且出口比入口大。最后把輥縫輸入畫面,進行清零和標定。但是由于矯直機的機械結構簡單、控制性差,在單動壓下一個角時,另外的角也會跟著動,比如單動入口操作側時入口傳動側、出口傳動側和操作側都會動,所以每次標定都會耗費很長時間,正常情況下需要4小時左右,如果不正常就容易造成類似20101218日標定不成功的檢修事故。如果單動沒有調好就容易造成類似20101124日軸竄事故。

3 標定改造目標及內容

3.1 改造目標:

1把現有的預矯矯直機輥縫標定方式改變為力的標定,通過力的標定消除機械間隙。

2通過輥縫補償改善矯直效果。

3縮短標定時間(控制在2小時以內)。

3.2 采取的技術措施:

1)把標定板放到位后,打開離合器,分別盤四個角的壓頭,直至壓到標定板且四個角上的壓力相同,力均控制在30噸左右,再在畫面上進行標定。這樣就通過力的標定消除了間隙、把矯直輥調平,達到標定效果。

2)由于預矯直機機械結構簡單,標定后三天之內使用效果很好,但是三天后輥縫控制較差,為了改善矯直效果,我們在WINCC畫面上增加了輥縫補償功能。我們就可以在畫面上修改入口和出口的輥縫補償,來修改輥縫,從而達到理想的矯直效果。改造前后畫面如下圖1所示:

1

改造后的畫面如下圖2所示:

2

3.3 實施情況:

1前期車間多次組織相關專業人員開展討論會議,研究優化以及實施的方案,直到取得一致的、可行的方案。

2)對預矯直機現場檢測元器件進行定期地、有效地維護,確保能實時、有效地反映實際的位移、壓力等。

3)對標定程序進行優化。

4)每次標定現場派兩人盤壓下電機,操作室一人監控位移和力的變化,并根據位移和力的變化來通知現場人員調整壓下電機。

4 改造完成的效果:

1優化后的標定用時較短,最長不到2小時,最短用時曾達到20分鐘,大大縮短了預矯直機的標定檢修時間。

2)由于標定時間縮短了,每周都能利用周修標定一次預矯,預矯直機的使用率大為提高,鋼板性能也大大提高

3)優化后通過輥縫修改可以控制輥縫,鋼板的矯直效果明顯改善

結束語:沙鋼寬厚板二車間預矯直機的使用在全國范圍內是個大膽的嘗試,在這個嘗試過程中設備穩定性和設備功能都得到考驗,車間為了能夠提高預矯直機的使用率、最大限度的發揮預矯直機的功能做了很多工作。實踐證明車間的努力沒有白費,預矯直機使用率從開始的15%左右提高到85%以上,預矯直機使用率高的月份鋼板一次合格率要比平常高出十個百分點,尤其是管線鋼等高級別鋼種,預矯直機的功能更明顯。

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